黑巧克力品牌排行榜:FANUC增量方式不能返回参考点原因与对策

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 05:25:50
FANUC增量方式不能返回参考点原因与对策 增量方式不能正常返回参考点 其故障表现形式为: 情况1:手动回零时不减速,并伴随超程报警 情况2:手动回零有减速动作,但减速后轴运动不停止直至90# 报警——伺服轴找不到零点 情况3:手动回零方式下根本没有轴移动 那么我们从分析整个返回参考点的工作过程和工作原理入手。 回忆第三章3-7中介绍的增量回零条件和回零时序图3-38,我们总结如下: FANUC i系列在返回参考点时应满足下列条件: 1。回参考点方式有效(ZRN)(MD1/MD4)——对应PMC地址G43.7=1, G43.0=1/G43.2=1 2。轴选择(+/-Jx)有效——对应PMC地址G100~G102=1 3。减速开关读入信号(*DECx)——对应PMC地址X9.0~X9.3或G196.0~3 =1   0   1 4。电气栅格被读入,找到参考点。 现在我们重温第三章3-7中叙述的增量式回零过程:         ①                           ②                     ③          ④ 工作台快速移动      档块压下减速开关 减速开关抬起 找到参考点 这里需要详细说明的是“电气栅格”。FANUC数控系统除了与一般数控系统一样,在返回参考点时需要寻找真正的物理栅格——编码器的一转信号(如下图7-2所示),或光栅尺的栅格信号(如下图7-3所示)。并且还要在物理栅格的基础上再加上一定的偏移量——栅格偏移量(1850#参数中设定的量),形成最终的参考点。也即图7-1中的“GRID”信号,“GRID”信号可以理解为是在所找到的物理栅格基础上再加上 “栅格偏移量”后生成的点。 FANUC公司使用电气栅格“GRID”的目的,就是可以通过1850# 参数的调整,在一定量的范围内(小于参考计数器容量设置范围)灵活的微调参考点的精确位置,这一点与西门子数控系统返回参考点方式有所不同。而这一“栅格偏移量”参数恰恰是我们维修工程师维修、调整时应该用到的参数。

故障原因

   了解上述的工作原理,我们就不难分析各阶段故障产生的原因。首先我们分析上面情况1的故障原因及解决方案。当我们选择了回参考点方式 后,按下某个轴的方向按钮 ,此时如果机床能够快速向参考点方向移动时,则说明方式选择信号通过PMC接口通知了CNC(时序图第①步顺利通过)。此后如果没有减速现象出现,并且还伴随超程报警,则说明在执行到时序图②的时候出现了问题——减速开关信号*DECn没有通知到CNC,这时请关注下面两个环节:

1  减速开关进油或进水,信号失效,I/O单元之前就没有信号。

2  减速开关OK,但PMC诊断画面没有反应,虽然信号已经输入到系统接口板,但由于I/O接口板或输入模块已经损坏。 由于减速开关在工作台下面,工作条件比较恶略(油、水、铁屑侵蚀),严重时引起24V短路,损伤接口板,从而导致上述两种情况时有发生。 作为维修技术人员,应该能够娴熟的判断出上述两种不同的故障,其手段比较简单——用万用表检测开关通断情况,通过PMC诊断画面观察*DECn的变化。*DECn的地址是X9.0~X9.3或G196.0~G196.3,分别代表第1轴到第4轴的减速开关的状态,n表示第n轴。 注意;这里“ * ”表示负逻辑,即低电平有效,正常情况下*DECn应该是1    0     1的变化。只要*DECn信号能够从1变为0,则工作台就会完成减速这一动作,即时序图中②步可以通过。 下面我们分析不能够返回参考点的第2种情况——有减速动作,但工作台减速后一直不停的低速运行,并最终出现90#报警。 从图7-1时序图中我们应该注意一个细节,FANUC数控系统寻找参考点一般是在减速开关抬起后寻找第一个一转信号(对于编码器,参见图7-2“一转脉冲”)或物理栅格(对于直线光栅尺,参见图7-3“参考点”栅格),此时如果一转信号或物理栅格信号缺失,则就会出现90#报警——找不到参考点。 那么什么会导致一转信号或物理栅格信号缺失呢?通过我们多年的实践,下述几种情况均容易引起栅格信号缺失: *  编码器或光栅尺被污染,如进水进油。 *  反馈信号线或光栅适配器受外部信号干扰 *  反馈电缆信号衰减 *  编码器或光栅尺接口电路故障、器件老化。 *  伺服放大器接口电路故障      上述前三种情况是维修中常遇到的现象,分析这一故障的关键点是“一转信号”或“栅格信号”。数控系统一旦找到这一信号,返回参考点即告完成。 许多现场技术人员由于对FANUC返回参考点的工作原理及过程不甚了解,所以往往把不住“脉”。这里有一个表面现象常常会使我们的维修工程师感到疑惑,从图7-2我们可以看到脉冲反馈有PCA/*PCA、PCB/*PCB及PCZ/*PCZ,在第三章3-2节中我们介绍了FANUC反馈元件的基本结构和工作原理(并参照图3-9 FANUC伺服框图祥解),许多工程师也有所了解,所以我们有时会错误的认为;既然机床伺服轴能够正常的移动,那么反馈装置一定没有问题。其实不然,伺服轴在通常的运动时,位置环和速度环主要取PCA/*PCA、PCB/*PCB以及格雷码信号,而仅在寻找参考点的时候才采集PCZ信号,另外由于PCZ是窄脉冲,所以在同样的污染条件下,有时候PCA/*PCA,PCB/*PCB可以正常工作,但是PCZ信号已经达不到门槛电压,或波形严重失真。这就是为什么脉冲编码器或光栅尺其它信号可以正常工作,唯独“栅格”信号不好的原因(参见下图7-4)。   实例1: 龙门数控镗铣床FANUC16iM系统,半闭环控制,每天开机手动返回参考点时X轴偶尔会出现90#报警,找不到参考点,返回参考点时工作台有减速动作,但是一旦手动回参考点成功,重复用G28方式回零没有任何问题。 分析原因;大多数机床制造商设置在手动返回参考点时,寻找并读取PCZ信号(物理栅格信号)建立参考点,而在G28方式下使用计数器清零的方式返回参考点,不寻找物理栅格信号。从故障描述来看重点应该检查一转信号。首先采用最简便易行的方法,检查反馈电缆,用万用表电阻挡测量电缆两端通断,结果没有问题。接下来更换脉冲编码器,将X轴编码器与另一个可以回参考点的轴(Y轴)编码器互换,结果没有任何变化,即:X轴仍然不能够每次找到零点,而Y轴回零正常,说明脉冲编码器良好。之后更换伺服放大器,仍然没有效果。说明相关的硬件均已更换,仍然没有找到故障点。仔细分析大型机床的结构,发现X轴反馈电缆经过坦克链到伺服放大器共计50余米,初步判断可能是由于信号衰减造成的一转信号不好,最后将5V0V线脚与电缆中多余的备用线并联加粗,降低线间电阻,提高信号幅值,最终排除了故障。 注意:FANUC α系列驱动的反馈装置采用的是高速串行传送,用传统的示波器无法观测波形,所以更多的是采用替代法或者借助系统界面诊断排查故障。   实例2:辛辛那提T30加工中心,采用FANUC 11M系统,全闭环,Z轴手动返回参考点时找不到零点。 分析原因:由于该机床是全闭环控制,所以物理栅格位置是在光栅上面,我们的工作重点应该放在光栅上。将光栅用无水酒精擦干净后可以找到零点,但是时有时无,成功比率占到70%左右,仍旧不能满足正常生产要求,初步判断原参考点栅格有损伤,由于光栅尺的栅格是由一定间距的多个栅格组成的,具体读取哪一个栅格作为零点,取决于减速档块的位置和减速开关信号的触发。往往某一个栅格损坏了,其他栅格却完好无损。所以将减速档块前移一个(或n个)栅格位置,手动回零成功。 注意这时候的参考点已经和机床出厂时的完全不同,换刀用的第二参考点和工件零点已经改变了,所以维修人员一定要将这些点重新调整(通过参数设定机床坐标零点、第二参考点位置、以及重新建立工件坐标系等)。