西安到成都三日游:2007年DCC装置影响收率因素的分析

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 11:23:20

2007年DCC装置影响收率因素分析

2007年DCC装置收率81.78%(扣除终止剂),从数据上看低于上年度,对影响收率的因素分析如下:

一.     原料性质

同2006年相比,2007年原料性质变化最明显的是饱和烃含量降低,芳烃及沥青质胶质含量上升,从统计数据看,2006年饱和烃平均含量73%,而2007年降低到65%,降低8%,芳烃含量平均增加5%以上,虽然芳烃中也含有一定量可裂化成分,但总体而言饱和烃含量的降低肯定会对收率造成一定的影响。收率低于81.5%的2、3、7、8月份饱和烃含量都低于65%,除了其他方面的影响因素,原料对收率的影响不容忽视。

二.统计方法的影响

    2006年及以前计算收率时将外部不合格汽油按86%的比例从产品中扣除,从2007年1月份开始将不合格汽油分两部分,进提升管时与原计算方法相同,即按86%从产品中扣除,而不进提升管时按98.82%从产品中扣除,即

方法1:(2006年及以前采用)

扣终止剂收率=(汽柴烃总量-0.86*回炼不合格汽油)/(蜡油+渣油)

方法2:(2007年采用)

  扣终止剂收率=(汽柴烃总量-0.86*a1-0.99828*a2)/(蜡油+渣油)

a1为进提升管汽油量  a2为进分馏塔汽油量

虽然方法2计算收率更科学,但在数值上低于方法1计算的收率,从计算数据可以看出,两种方法计算的收率相差1%左右。加上目前外部气体包括蒸馏尾气、丙烯尾气等外来物料较多,不同阶段尾气变化较大,在扣除时标准不同,带来一定的数据失真情况。

三.催化剂影响

   除了原料的影响,催化剂活性尤其是重油裂化能力也是影响收率的重要因素。3月份试用RMMC-1催化剂,虽然活性较高,但重油裂化能力不足,收率较低。6月份检修后重新开工后出现催化剂跑损现象,影响到催化剂活性,虽然催化剂单耗较高,但由于跑损催化剂中新鲜剂多于平衡剂,开工后到9月份装置基本未卸剂,消耗新剂大全部跑损。在正常操作过程中,催化剂消耗50%左右为卸剂消耗,50%左右自然跑损,由于新剂进入系统后磨损较快,自然跑损的催化剂中新剂比例大于平衡剂,如果全部为自然跑损,在相同剂耗时平衡剂活性会降低。从10月份开始逐渐恢复正常卸剂,收率情况也逐渐好转,11月份收率达到82.57%,为今年最好水平。

  从目前情况看,由于原料已发生较大变化,原来的催化剂已经不适应目前的原料状况,应该调整催化剂配方或配比以适应原料日益变重的情况。

四.喷嘴影响

    本次检修将原来使用的BWJ-Ⅲ型喷嘴更换为CS-Ⅱ型喷嘴,目的是提高收率,降低雾化汽消耗。从目前使用情况看雾化蒸汽量降低,但未达到提高收率的目的。从停工后喷嘴检查情况看原BWJ-Ⅲ型喷嘴保持完好,无结焦情况,可以认为停工前收率可以代表原喷嘴的真实情况。比较停工前后的收率数据,收率未降低,尤其是从9月份开始随着催化剂跑损减少,收率有所上升,虽然目前喷嘴存在压降过大的问题,也不能排除喷嘴线索过高对催化剂的磨损,但从目前数据及油浆比重、焦炭产率等数据看无法得出喷嘴对收率造成不利影响的结论。

五、操作条件的影响

    今年以来,为提高收率装置进行了一些调整,如提高反应温度,调整两器藏量及再生温度,也收到一定的效果。但由于再生器限制,烧焦能力成为瓶颈问题,烧焦强度按烧焦罐藏量计算达到400kg/th左右,在目前大处理量生产的情况下,虽然提高了烧焦罐藏量和烧焦温度,从再生剂颜色看,烧焦效果仍不够理想。但分析数据显示再生剂中炭含量基本达到要求,而且也未出现二次燃烧现象。从目前的物料平衡数据分析,干气、焦炭产率低于2006年水平,主要是油浆产率较高影响到收率,因此要提高收率必须降低油浆产率,但目前油浆比重保持在1.07-1.08之间,与比重最大时1.1相差不大,要降低油浆产率,从氢平衡角度分析,只能从催化剂着手,调整催化剂配方,使之与目前的原料相适应,进一步降低干气产率,将其中的氢转移到产品中,同时降低油浆产率,达到提高收率的目的。