龙珠激斗斑斑阵容搭配:“系统电压、电流测试法”在汽车维修中的应用

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/02 07:21:52
在汽车维修作业中,现代检测设备的使用已趋于频繁。很多电器故障通过解码器、示波器对故障码、数据流、波形的读取分析,问题可以迎刃而解。但在汽车电器系统的诊断上,还是不能将传统的电压、电流测试手段弃之不用。在诊断蓄电池、发电机、启动系和点火系过程中,用电压及电流测试法更为方便。
一、蓄电池电压、电流测试

1.负荷测试

铅蓄电池性能的最佳测试方法是负荷测试。测试时为保证得到正确结果,要求蓄电池的电量至少在75%以上。若电解液相对密度不到1.22 g/cm3,开始电压达不到1.24V,应先充足电再进行测试。

可以用高率放电计对蓄电池进行负荷测试。12V整体电池式高率放电计有可变电流式、不可变电流式两种,我国目前应用较多的是不可变电流式(如图1所示)。测试时,用力将放电计触针刺入正负极,保持15s,若蓄电池能保持在9.6V以上,说明该蓄电池性能良好,但电量不足;若稳定在10.6~11.6V,说明蓄电池电量充足;若电压迅速下降,则说明蓄电池已损坏。
采用可变负荷高率放电计,可用3倍Qe 值作为测试电流。对于12V蓄电池,用180A作为额定负荷电流值,在大多数情况下可获得令人满意的效果。

如果没有高率放电计,在启动系正常情况下,可用启动机作为试验负荷,步骤如下:
⑴拔下分电器中央线,并将其搭铁;
⑵将数字式电压表接于蓄电池正、负极上;
⑶接通启动机15s ,读取电压表读数,对12V 蓄电池而言,电压表读数应不低于9.6V。

2.3min充电测试

这个测试用来确定已放完电的蓄电池能否继续使用。将蓄电池拆下,对12V蓄电池以不超过40A的电流连续充电3min。当充电3min 时,若充电电压超过15.5V,说明蓄电池有故障,应予以更换;若不超过15.5V,可按制造厂推荐值继续补充充电。

3.蓄电池外电路漏电测试

漏电测试用来判明当所有电路切断时,是否还有某些电器元件或部件在耗用蓄电池电能。方法有以下几种:

⑴ “刮火”法

切断所有开关,关好车门,拆下蓄电池搭铁线,对蓄电池负接线柱“刮火”,若有火花,说明电路漏电。

⑵试灯法

在拆下搭铁线后,用小功率试灯串入蓄电池负接柱与搭铁线之间(如图2所示),若试灯发亮,说明电路漏电。
⑶电压表或电流表测试

汽车上有些电子器件即使所有开关切断时也一直在耗电,但其数值很小。这些部件包括:数字钟、电子调谐(电台记忆)式收放机、发动机控制微机的二极管。为了检查这些电子器件在点火开关断开时的耗电情况,可用电压、电流表进行测试。测试时,拆下蓄电池搭铁线,将电压表正表棒接搭铁线,负表棒接蓄电池负接柱,电压显示值应略小于蓄电池静止电动势。如静止电动势为12.6V的蓄电池,若测出电压为12.2V,说明电路正常,可保证蓄电池在较长时间内不会漏完电。如用电流表测试,可先用高量程测量,然后视需要降到低量程,以读取精确读数。

⑷用欧姆表测试

从蓄电池上拆下搭铁线,将欧姆表表笔分别连接搭铁线与蓄电池正极引线,其电阻值应不少于100Ω,否则会导致蓄电池漏电过快。

4.电池接线柱接触不良测试

无论蓄电池接线柱是否连接好,都需要进行接线柱接触压降的检测。能够有效地减少由于接线松动或连接缺陷造成的返工或途中“抛锚”。

测量正接线柱的压降时(如图3所示),将电压表正表笔接到电池正接线柱上,负表笔接到正极电缆夹头上,启动发动机,这时电压表读数不得大于0.1V。否则说明接线柱接触不良。测量负接柱的接触压降时,表笔的检测点与上述相反。

若蓄电池电量充足,但启动机启动无力,且接线柱及电缆夹头温度较高,也说明接线柱接触不良。

二、发电机电压、电流测试

1.发电机B接柱电压测试

如果汽车装有催化式排气净化装置,在做此测试时,发动机的运转时间不得超过5min。

⑴在发动机停转且不使用车上电气设备的情况下,测量蓄电池电压,并将这个电压作为参考电压(基准电压)。

⑵启动发动机,使发动机转速保持在2000r/min,在不使用车上电气设备的情况下,测量蓄电池电压,这个电压称为空载充电电压。空载充电电压应比参考电压略高,但不超过2V。

⑶发动机转速保持在2000r/min,接通电器附件,如暖风机、空调或前照灯(远光)等,当电压稳定时测量蓄电池电压,这个电压称负载电压。负载电压至少应高出参考电压0.5V。

⑷若有问题,可在充电电流为20A时检查充电线路压降(如图4所示)。 将电压表正极接发电机电枢(B+)接线柱,电压表负极接蓄电池正极桩头,电压表读数不得超过0.7V;将电压表正极接调节器壳体,另一端接发电机机壳,电压表读数不得超过0.05V;当电压表一端接发电机机壳,另一端接蓄电池负极时,电压表读数不得超过0.05V。若示值不符,应清洁、紧固相应连接线头及安装架。

2.发电机B接柱电流测试

⑴将发动机熄火,拆掉蓄电池搭铁电缆接头。从硅整流发电机电枢(B+)接线柱上拆下原有引线,将0~40A 电流表串接在拆下的引线接头与电枢接线柱之间。再将电压表正极接电枢接线柱,负极与发动机机体相接(如图5所示)。

⑵切断汽车所有电器开关。

⑶复装蓄电池搭铁电缆接头,启动发动机,使发电机在略高于额定负荷转速下工作。这时电流表读数应小于10A,电压值应在调节器规定的调压值范围内。

⑷接通汽车主要用电设备(如前照灯远光、暖风机、空调、雨刮器等),使电流表读数大于30A,此时电压值应大于蓄电池电压。

⑸将发动机熄火,先拆去蓄电池搭铁电缆接头,拆除电压表、电流表,复装发电机电枢线和电池搭铁电缆接头。若电压值超过规定电压上限,一般为调压器故障;若电压远低于电压下限,电流过小,应检查发电机个别二极管或个别电枢绕组是否损坏。
三、启动系线路压降测试
在启动无力或启动机不转时可进行启动系线路压降测试。在接通启动机电路(约300A)时,测试启动机线路压降,应符合图6所示的要求。蓄电池接柱与电缆夹头压降不大于0.1V;启动电缆、搭铁电缆、启动机与发动机缸体的电压降不得大于0.2V。启动时,应保证启动机(电动机)两端电压不低于9.6V。
四、点火系的电压测试
1.系统电压测试
(1)通路测试
接通点火开关,断电触点闭合时,系统各部件电压不得低于如图7所示的值;线路压降不得大于图7所示值。即点火线圈初级绕组两端应得到5.5V以上电压,断电触点(包括连线)压降不大于0.2V。
(2)启动测试
将电压表正极接点火线圈“开关”接线柱,将分电器中央线拔下,并将其搭铁。然后启动发动机,电压表应从5V上升到9V,启动完毕再降回到5V(如图8 所示)。
四、怠速不稳的诊断案例

1. 进气系统

案例1 奥迪A6 2.4积炭过多引起怠速不稳

故障现象:一汽-大众公司制造的奥迪A6 2.4乘用车,装备APS型发动机,行驶里程11万km。当挂上“D”、“R”挡后发动机抖动,如果同时开空调,发动机抖动得更厉害。据车主说,该车每行驶7500km都定期保养。

故障检测:查询发动机控制单元没有故障码存储,阅读数据块未发现问题。

故障分析:汽车经长时间使用,发动机的进气道、气门、燃烧室会形成积炭,导致发动机功率下降,怠速工况加上负载时会出现功率不足。所以当挂入挡位、打开空调和打开大灯后,发动机控制单元竭力稳定怠速,但已超过调整范围,所以发动机出现抖动并且转速下降,使乘坐舒适性变坏。奥迪A6 2.4L 发动机的功率是121kW /6000 r/min,当行驶了超过10万km时,挂入挡位后出现怠速抖动的车辆较多,而奥迪A6 2.8L发动机的功率是142kW /6000 r/min,很少出现这种现象。该车在此前曾用打吊瓶的方法清洗过进气道和燃烧室积炭,怠速不稳现象有所好转,但用户说仍没有恢复到新车状态。我们分析该车虽然定期保养,但行驶到11万km才第一次清洗积炭,有可能积炭过多,使用1瓶清洗剂没有完全洗净。与其他汽修厂的同仁讨论,他们也遇到过类似现象,应用户要求更换了发动机控制单元也没起作用,而且更换控制单元需要输入7位防盗密码,必须到服务站使用VAS5051远程诊断系统才能进行。

故障排除:再一次用吊瓶方法清洗积炭,然后在高速公路上高速行驶数十千米,感觉在挂挡和开空调后怠速运转平稳,基本恢复到新车状态,用户满意接收。

总结:怠速不稳规律:发动机带上负荷,冷车抖动更明显。怠速不稳程度:轻微。故障性质:直接原因。故障发生系统:进气系统。

案例2 红旗CA7220(匹儿堡型化油器)真空歧管漏气引起怠速不稳

故障现象:一汽轿车公司制造的红旗CA7220乘用车,安装匹儿堡型化油器,怠速抖动。

故障检查:观察发动机,怠速存在抖动现象。测量尾气,测得CO为0.2%,HC为2000ppm(0.2%),此结果说明混合气过稀或某汽缸工作不良。当分别拔开1、2、3缸的高压线后抖动加重,此时HC上升到3000ppm(0.3%),说明1、2、3缸由于中断点火而使混合气没有燃烧,所以尾气排放中HC增加,同时说明1、2、3缸工作正常。当拔开4缸高压线时,发动机抖动没有加重,CO、HC也和开始测量时一样没有变化,此现象说明4缸工作不良。随后将4缸高压线外装1个火花塞,看到发火正常,更换4缸火花塞,故障现象依旧。

故障分析:通过检查可以判断是4缸工作不良而引起尾气不正常。因为中断4缸点火尾气中的HC没有增加,而中断1、2、3缸点火尾气中的HC增加。另外,4缸工作不良也不是高压火引起,经检查4缸高压火正常。4缸工作不良的原因是混合气过稀,为什么只有4缸吸入的混合气过稀呢?观察进气歧管就会看出,4缸进气歧管上接有一根真空管,这根真空管用于控制空调箱通风板。并且,这根真空管还连接1个真空储存罐。如果这根真空管存在漏气故障,就会使4缸从漏气处吸入未混有汽油的空气,使得混合气过稀。

故障排除:经检查,发现上面所说的真空管确实磨破。更换新真空管,启动发动机,怠速平稳了,测量尾气,CO为0.1%,HC为500ppm(0.5%),故障排除。其它化油器发动机,在通往4缸的进气歧管上也会连接真空管作为真空源,所以出现以上故障现象时,首先要检查这根真空管或真空管连接的膜片室有无损坏。对于电喷发动机,由于是喷油器对各缸分别喷油,当与进气歧管连接的真空管漏气后一般不导致个别汽缸不工作。

总结:怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:中度。故障性质:直接原因。故障发生系统:进气系统。

2. 电控系统

案例3 奥迪V6 2.6E怠速开关损坏引起怠速不稳

故障现象:一汽轿车公司制造的奥迪V6 2.6乘用车,怠速在500~1000 r/min范围内上下抖动。

故障检测:查询故障码1个,00523进气温度传感器G42正极断路/短路,偶发故障。清除故障码后对节气门进行基本调整,怠速能稳定在700r/min运转;将转速提高到2000r/min时,诊断仪与控制单元的通讯中断。再将油门松开,怠速又在500~1000 r/min范围内上下波动。重新进入发动机地址,阅读数据块010组的第2区,该区显示的是节气门怠速开关位置,触点闭合应显示“1”,触点打开应显示“0”;而该车节气门无论在关闭或打开位置都显示“0”。

故障分析:进气温度传感器故障不会引起怠速大范围波动。该车控制单元是早期版本,当发动机转速超过2000r/min时,由于数据流大量堆积,诊断仪与控制单元通讯中断也属于正常。造成怠速抖动的真正原因是节气门怠速开关不能闭合,控制单元由于接收不到怠速开关闭合信号,所以不能进入怠速稳定程序。

故障排除:检查油门拉线,正常;松开节气门位置传感器的两条紧固螺栓,该传感器的两个安装孔是椭圆的,转动节气门位置传感器,阅读数据块可以出现“1”。进行节气门基本调整,怠速恢复正常。用户将车取走使用3天没问题,第四天故障重现,开回修理厂。阅读数据块看到节气门位置又总是“0”,说明怠速开关接触不良。更换1个新的节气门位置传感器,经使用数周后怠速抖动现象再也没有出现。

总结:怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:严重。故障性质:间接原因。故障发生系统:电控系统。

案例4 红旗7180A2E人为造成怠速不稳

故障现象:一汽轿车公司制造的红旗7180A2E(名仕2代),行驶里程6000km,怠速运转不稳,排气管发出“突、突”响声。

故障检测:发动机控制单元无故障记忆。阅读数据块,看到点火提前角在
6°~12°之间频繁跳动,这是控制单元对于怠速不稳所采取的举措,通过不断调整点火提前角实现怠速目标值。测量怠速尾气,CO为0.2%,HC为100ppm
(0.01%),但很快CO变化到1%,HC变化到1000ppm(0.1%),并以这两种状态反复变化。询问用户这种情况发生多长时间了,当时用户情绪很激动,只是反复地说:“我要退车,我要换车”,就是不说这种现象发生了多长时间。

故障分析:尾气一会儿正常,一会儿不正常,说明空燃比也是一会儿正常,一会儿不正常。漏气是最可能的故障原因,但检查并没有漏气现象。检查中发现拔开空气流量计插头后发动机怠速反而平稳了,这说明是空气流量计信号促使控制单元大幅度调节空燃比。进一步检查,发现空气流量计外壳上的箭头朝向空气滤清器方向。问题找到了,我们知道热膜式空气流量计的取样通道安装冷丝(或称温度补偿电阻、测温电阻)和热丝(固定在树脂膜上的铂电阻丝),空气首先经过冷丝,再经过热丝。控制单元为使惠斯顿电桥平衡,不断地调整流过热丝的电流,使热丝温度大约比冷丝高出100℃。流过热丝电流的大小,对应了进入汽缸的空气量。如果将空气流量计方向装反,空气先经过热丝然后经过冷丝,冷丝就会受到热丝温度的影响,所测量的不是进入空气的温度,而是大约高于冷丝100℃的温度。所以热丝谎报了进气量(比实际进气量多),于是增加喷油量。而氧传感器信号报出含氧量减少,控制单元调整空燃比使供油恢复到正常,所以怠速转速和尾气会大幅度波动。

故障排除:拆下空气流量计,将外壳箭头的方向朝向汽缸,启动发动机,测量怠速运转稳定。测量尾气,CO为0.2%,HC为100ppm(0.01%),并保持平稳,排气管发出的“突、突”声也没有了。

总结: 怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:严重。故障性质:间接原因。故障发生系统:电控系统。

案例5 赛弗电脑插头进水引起怠速不稳

故障现象:保定长城汽车公司制造的赛弗车,采用联合电子发动机控制系统,怠速在800~1000r/min抖动,每一次原地加油时从排气管都冒出黑烟。

故障检测:使用元征X431诊断仪查询,无故障码存储,喷油时间4ms,点火提前角15°,拆下喷嘴检查,无泄漏。

故障分析:根据发动机的运转现象,像似某输入信号不正确的干预或是控制单元程序有误,但是读数据未发现异常,汽车电脑程序又不像PC电脑,程序易错乱但重新安装立即就好。所以还是控制单元或元件的插头接触不实,最值得怀疑的就是控制单元的插头。

故障排除:拔开控制单元插头,插脚锈蚀严重,并且断了2个插脚。在打开发动机舱盖洗车时,水顺着线束流进车内的电脑插头内。清洁插头,更换控制单元,发动机运转正常。

总结:怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:中度。故障性质:间接原因。故障发生系统:电控系统。

3. 配气机构

案例6 宝来1.8T气门烧蚀引起怠速不稳

故障现象:一汽-大众公司制造的宝来1.8T AT,行驶里程8000km,怠速轻微抖动,挂倒挡抖动增大。

故障检测:用VAS5051检测01-08-16数据块,看到4缸失火40余次,1、2、3缸没有失火记录。分析是4缸点火线圈或喷油器故障,但将1缸的点火线圈和喷油器与4缸对调后故障仍旧。测量1、2、3缸的汽缸压力均为11~12bar(1bar=100kPa),测量4缸压力7bar,此值低于下限值。

故障分析:由此怀疑4缸气门关闭不严,混合气不能充分燃烧,做功差。使用VAS5051查询到4缸失火,这是控制单元根据4缸活塞在做功冲程比其它3个缸速度慢而作出的判定,其原因不仅是4缸没点火,也可能是没喷油或压缩压力低。根据对汽缸压力的测量结果分析,本质是4缸压缩压力低。

故障排除:拆卸汽缸盖,发现4缸有1个排气门烧蚀,进气门上也有大量积炭。此车行驶8万km未做过喷油器和进气道清洗,分析排气门烧蚀原因是由于积炭影响散热,导致排气门烧蚀。更换烧蚀的排气门,试车一切正常。

总结:怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:轻微。故障性质:直接原因。故障发生系统:配气机构。

案例7 捷达CiF气门弹簧断裂引起怠速不稳

故障现象:一汽-大众公司制造的捷达CiF,行驶里程3万km,怠速不稳,在500~800r/ min之间游动;有时熄火;加速时有缺缸现象。据车主反映此现象是突然出现的。

故障检测:用1552调取发动机故障,有两个故障码:17966,节气门电位计G186电路故障;16516,工作台1个传感器(氧传感器)电压太大。

首先用断油方式检查缺缸现象,发现1缸不工作;检查火花塞,上面有油渍且汽油味浓。在检查确认高压线无故障后更换火花塞,启动后发动机没有明显好转。再次拆下火花塞看到和刚才一样,火花塞有油渍,这说明1缸不工作。

用汽缸压力表测量4个缸的缸压,均在1.1MPa,属于正常。更换点火线圈,还是没能解决问题。这时考虑可能是喷油嘴喷油过多造成混合气过浓,汽油不燃烧。于是拆下喷油嘴检测,4个缸的喷油嘴雾化良好,没有滴漏现象,进气歧管内没有积炭,因此排除了喷嘴故障。

用V.A.G.1318测量汽油泵压力也在正常范围。用试灯检查喷嘴线束供电情况,也没问题。

用1552读取发动机数据块,01-08-002的第2区发动机负荷在17.6~26.6之间,3区喷油时间在4.1~15.4ms之间,显示组003的3区节气门开度在3.9~14.1%之间,氧传感器数据显示过浓。

经过常规检查,确定控制的电路及油路都正常的情况下,决定解体发动机。拆下气门室盖,检查气门行程时,意外发现1缸排气门弹簧从底部折断(见图1)。故障原因找到了,于是更换气门弹簧,故障排除。


故障分析:由于是1缸排气门弹簧从底部折断2圈左右,气门弹簧还有一定的弹力,当测量汽缸压力时,由于发动机转速较低,相对来说气门关闭的时间较长,所以检查汽缸压力在正常范围内。而发动机启动后,由于转速较快,发动机排气门不能及时关闭,造成1缸不工作。发动机控制单元检测到负荷增加,延长喷油时间,氧传感器将检测到的混合气过浓信号反馈给发动机控制单元,发动机控制单元又将节气门开度增大,造成怠速忽高忽低。

总结:怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:严重。故障性质:直接原因。故障发生系统:配气机构。

4. 喷油系统及多种原因

案例8 桑塔纳Gli多种原因引起怠速不稳

故障现象:桑塔纳GLi,行驶里程为24万km,怠速在500~1200r/min之间抖动,有时甚至熄火。车主叙述在某修理厂曾更换过火花塞、高压线、点火线圈,但故障依旧。

故障检测:查询发动机控制单元,无故障码存储。阅读数据块,发现节气门角度8°,怠速喷油时间4ms,熄火前喷油时间迅速升至15ms。测量尾气CO为1%,HC为800ppm(0.08%),说明混合气稍浓。测量怠速点火提前角15°,说明提前角过大引起怠速抖动。通过旋转分电器外壳调整点火提前角到6°,此时发动机怠速平稳多了。但试车中又发现热车不易启动,怀疑喷油嘴密封不严。将4只喷油嘴拆下检测确实有泄漏现象,清洗后试验泄漏现象消失。装回喷油嘴,热车不易启动故障排除。但试车又发现打开空调后怠速下降到500r/min,说明发动机控制单元没有执行空调快怠速程序。

故障分析:连续排除了怠速抖动、热车不易启动两个故障,第三个故障是没有空调快怠速。检查空调控制器,发现通往发动机控制单元的双向信号线被剪断,而将此线接到15号钥匙火线上。以前的修车者为什么要改动线路呢?进一步检查该车控制单元是老版本,该控制单元不具有对空调控制器联络的功能,前一位修车者进行了应急处理,却付出了无空调高怠速的代价。

故障排除:更换新版本的发动机控制单元,恢复电路连接,该车3个故障全部解决。

总结:怠速不稳规律:发动机无负荷,冷、热车均抖动。怠速不稳程度:严重。故障性质:直接原因、间接原因。故障发生系统:点火系统、喷油系统、电控系统