镇魂开光:动力工程师:油田开发过程中压力系统调整的做法及效果分析

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 23:11:29
随着油田开发时间的延长,开发过程中的各种矛盾日益突出,其中压力系统不均衡已受到普遍关注,合理有效的压力结构调整不但会控制套损的发生,而且会协调注采关系改善油田开发效果。在油田开采过程中,有目的地调整注采关系,以压力结构为调整核心,以控泄为调整手段,通过完善平面注采系统可以从根本上解决这个矛盾。  1、压力系统不均衡给油田开发带来的不良影响  1.1 压力系统不均衡是导致套损的直接因素  油水井套损严重影响着油田开发效果,从历年套损井损坏部位来看,主要集中在标准层部位和油层部位。标准层套损的主要原因是区域间压力分布不均衡,压力大幅度突升突降引起成片套损,这种情况易出现在钻井区块和注采系统调整区块。油层部位套损的原因有以下几点:(1)油层砂体发育的差异或射孔对应率低导致注采关系不对应形成异常高压层(2)注水压力过高、注水强度过大会使局部区域内形成高压区(3)低效井长期不检泵造成蹩压使地层压力得不到释放从而引发油层部位套损。  无论是标准层套损还是油层部位套损,诱因都离不开“压力”,油田开发过程中压力的均衡与否是导致套损的直接因素,也是动态分析中调整注采结构的主要依据之一。  2、压力系统不均衡的原因  2.1 由于断层遮挡造成局部压力不均衡  开发区块中由于断层的存在,使得油层在平面上受到严重切割,注水压力传导受阻形成蹩压, 2003-2004年间我矿出现46口套损井中有19口位于断层边部,说明断层是形成局部区域高压的一个主要因素,也是引发套损的原因之一。我们应该对靠近断层的注水井适当减水,尤其是周围采油井均为高沉没度井,应及时放大生产压差以防蹩压。  2.2 砂体发育差异造成压力不均衡  西过及南西过区块萨I、萨II组上部油层发育状况较差,以三角洲外前缘不稳定席状砂为主,砂岩主体部分呈破席状、网格状、小片状或条带状分布,其间由表外储层和泥岩相间分布,砂体连续性差。此外层间分布的薄层砂占31.2%-75.1%、表外占28.2%-69.3%、尖灭点占15.6%-56.6%。可见油层的非均质性不只存在于不同开发区块之间,同一区块各油层组间、同一小层内由于平面上尖灭区、窄小河道、砂体边部会也同样存在着差异性,导致油层横向连通性差造成油层压力传导困难。  2.3 注采完善结构不同所造成的压力不均衡  由于注水井套损、吸水状况差、扩边井发育差等矛盾造成注采结构不完善,导致区块内部存在压力差异。  2.4 注水井层间吸水差异导致压力失衡  由于各沉积单元砂体物性及发育的不同,导致层间吸水状况存在较大差异从而引起压力不均衡。不同油层组间小层动用程度不同,不同厚度砂体小层动用状况不同。  2.5 层系间压力差异大导致层间压力不均衡  萨中开发区目前有水聚两种驱油方式,多套井网并存:基础井网、一次调整井网、二次加密井网、高台子井网。聚驱地层压力偏高,在原始地层压力附近,而水驱总压差则一直保持在-1.5Mpa左右,地层压力明显低于葡I组油层;高台子地层压力则在10.60MPa附近,可见同一区域内由于开采方式和开发层系的不同,地层压力相差很大,最高达到3.21MPa,各套井网之间互相关联,互相影响,开采层位相互交叉,则会导致油层压力差异较大从而形成压力不均衡。  3、压力结构调整方案及实施效果  在认识了套损与区域地层压力有关的基础上,我们把压力结构调整工作重点放在合理控制钻降和寻找异常高压井层、完善注采关系上。经过精心分析,初步制定了调整原则及方案:  一是钻井降压及恢复过程中,采取滚动式钻井及钻后分步恢复注水原则;  二是注采系统综合调整,控制注水井的注水压力低于上覆岩压;断层附近高压井点周围注水井下调配注,高沉没度采油井提液放产;对有注无采、注多采少形成的高压层进行补孔并控制注水;提高低压区水井配注方案并对无法上调的采油井下调参数;  三是套损注水井大修或侧斜恢复注水;  四是对长期泵况异常井进行检泵。  具体实施效果:  3.1 西过和南西过实施注采系统调整  西区过渡带和南一区西部过渡带由于地层条件差和套损井影响,存在注采系统不完善、异常高压井数多等矛盾。2003年我矿对两过地区实施注采系统调整工作:  一是注水井补钻3口,油井转注6口,统计周围未措施采油井19口,流压上升了0.08 MPa。  二是通过注水井治理完善注采关系以恢复地层压力,注水井套损修复7口、侧斜1口,日恢复注水462m3,统计周围5口定点测压井,地层压力上升0.16 MPa。  三是注水井改造使注入状况得到改善,压裂2口、酸化8口,日实注上升132m3,统计周围连通未措施采油井38口,流压上升0.02 MPa。  四是通过采油井综合挖潜达到增油降水平衡压力系统目的,补孔4口、压裂11口、补孔压裂1口。其中的三口异常高压井平均地层压力由11.28 MPa下降到10.09 MPa。通过对两过的综合调整使水驱动用状况得到了改善,地层压力恢复较合理。  3.2 在钻降控制及恢复过程中实施降压、保压、控压相结合,优化钻降及恢复注水方案工作。  2007年我矿在新井产能建设过程中采取滚动式钻井方式,尽量减少水井重复钻关,合理控制钻降时间和距离,避免地层压力变化幅度过大。全区42口钻降井,仅有5口重复钻关,注水井开井后分阶段恢复注水,地层压力缓慢回升,对保护套管预防套损起到积极作用。  3.3 对长期不检泵的低增油井进行检泵恢复生产,降低液面使局部区域内高压得到有效释放。  2003年10月到2004年3月对南西过积压的16口低增油井进行检泵,检泵后日恢复液量109t,日恢复产油34t,综合含水下降2.38%,沉没度下降432m,流压下降1.07MPa,检泵后地层压力得到合理释放,对缓解压力失衡起到了积极作用。  3.4 对高压井区沉没度高的采油井通过上调参、换大泵、压裂、补孔等措施进行泄压,同时对“三高”井周围的注水井进行下调方案,达到注采平衡。  2003-2007年共换大泵92口,压裂22口,补孔5口,其中有14口是针对异常高压井,14口井措施后日增液112t,日增油46,含水下降0.67个百分点,平均沉没度下降167m,流压降低0.18MPa,地层压力下降0.38MPa。对注水井测调4口井,日配注下调75m3。  3.5 对异常低压井区加强或恢复注水,提高地层压力。  2003年我矿注水井大修及侧斜开井4口,更新8口,采油井转注6口,增注40口;2004年大修侧斜8口,增注22口。其中有9口井是针对区域内异常低压所上措施,统计周围连通34口未措施采油井,日增液46t,日增油9t,沉没度上升86m,地层压力恢复0.26MPa。  3.6 套损率逐年递减,套损井数得到控制。  通过近几年的综合治理及压力系统的合理调整,我矿套损井数明显减少,套损率逐年降低,由高峰期的年套损82口井下降到2004年的18口井,套损率由8.79%下降到1.34%,下降了7.45个百分点,平均年递减率1.06%。  4、几点认识  1、开发过程中压力系统的合理调整,对保护油层套管极为有利,套损井可得到有效控制。  2、压力系统的调整是关系到油田开发效果好坏的重要因素。  3、地层压力的高低与地质构造、油层发育、注采关系、开发方式等因素都有直接关系,根据区块间、井组间等不同特点采取相应的方法来调整压力系统是均衡压力系统的基本策略。  4、对异常高压井层的治理能有效缩小层间压力差异。
动力工程师:油田开发过程中压力系统调整的做法及效果分析 电子产品开发过程中工程师的坚持:钻、细、变…… 删除aix系统中网络适配器的过程 伊朗:中石油将投资开发阿扎代干油田 FANUC CNC系统与机床的连接及调整 手术室护士的压力分析及应对措施 gps测量中坐标系统、坐标系的转换过程 压力永远是前进的动力! 开发的过程,避免出现乱码的做法【摘自Maxstruts2教程】 - shirlly - J... 广东佛山的蔡先生,希望瓷片、仿古工艺技术员/工艺工程师/产品开发/调色师傅招聘职位--大中... 用药过程中换药原则-猪场动力网 姜大源(2008):工作过程系统化的课程开发中若干重要问题解读 姜大源(2008):2工作过程系统化的课程开发中若干重要问题解读 使用过程中漏油故障的维修及预防办法 【引用】中学生学习过程中存在的问题及解决办法 web前端开发工程师 红豆杉种植及开发可行性分析报告 windows 启动过程及故障分析 有压力,才会有动力 压力动力能力创造力 压力与动力 (0200)克拉玛依市[新疆石油管理局驻地 克拉玛依油田,是新中国成立后开发的第一个大油田] 六类网线全千兆的做法_CEAC网络应用工程师及管理员考试.网络工程设计方案、解决方案、标书... B\S系统快速开发平台中数据库Oracleo常用命令【方正飞鸿】 - snow_xp的日志...