黄岛酒店预订:调炉操作

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 07:50:24

 

一、调整炉料电阻

炉料电阻的大小,对于电极的稳定,起着十分重要的作用,怎样调整炉料电阻是电炉操作者必须具备的本领。

在正常情况下,炉料电阻适当,电极能够深插到适当的位置,使炉底温度提高,保证电炉的正常运行。但是当炉料电阻不当或其他原因,电极不能深入,就难保证电炉的正常运行。

一般调整炉料电阻的方法有以下几种

(1)保持正常的料面温度。通常采取闭弧操作的电炉,正常时料面温度一般约在500-600度左右,其三角区温度可达700度左右,如果在不正常的情况下,它的温度可超过1000度以上。从现象上看,料面温度高时有红料,严重时还有红料粘结成份。

产生红料的原因是电极不深入而产生支路电流,它又使炉料温度升高,焦炭和石灰在高温的情况下,电阻就会降低,导电性能良好,支路电流更容易通过。因此又反过来影响电极不伸入。

调整炉料电阻的方法,应该采用馒头形料面和分批投料法进行操作之,不使其料面温度增高。当发现有过多的红料时,应该设法把它处理掉。处理红料的方法:出炉后,进行必要的干烧,恢复其在出炉时所损失的一部分热能。干烧还可以切断支路电流,干烧后在电极周围加入适量的副石灰,然后把红料推至电极四周,让其随着电炉的继续进行而熔化掉。在推掉红料的地方,补上冷炉料,冷料的电阻比热料大,因为电极周围已加入副石灰,电极易深入,红料推进后,不影响配比,电极也不会上升,质量不会降低,红料被处理后,炉料电阻有显著改善,以后几炉的电极就能稳定了。

(2)使用符合规格的原材料。原材料的粒度是非常重要的。例如某厂过去对原料的粒度不讲究,破碎设备没跟上,石灰大的达到70-80毫米,焦炭达到50-60毫米,生产停留在明弧操作,产品质量为主级品到四级晶。后来把焦炭调整到下限大于2毫米,上限为10-20 毫米(小炉12-14毫米,中炉14-18 毫米,大炉18-20毫米),石灰粒度的下限,3-5 毫米,上限25-40 毫米(小炉)25-30 毫米,中炉30-35毫米,大炉35-40 毫米),炉子的情况就有了明显的好转。

炉料粒度大,电阻就小,支路电流大,电极不易深入。在有条件的地方,在炉料内可掺用20-30%石油焦或优质无烟煤,也可提高炉料电阻。

(3)保证炉料透气性。往往会碰到这种情况,由于原料破碎工序存在问题,炉料的粉末多,料层孔隙小,透气性不良,一氧化碳不易排出,造成塌料和结块,造成炉料电阻小,支路电流增加,电极上升。

调整方法;粉末过多的原材料应该更换,如透气性不好,可以用铁棒松动。在松动时要注意,一般是铁棒斜插,稍许松动,使一氧化碳气体能够排出。如果猛撬一下,则要破坏料层,因此一般不采用猛撬的办法。如料层结构本来就很差,再加上透气性不好,也可以猛撬一下,猛撬后应进行干烧,并注意重新培养良好的料层。猛撬后,有大量红料、热料沉入熔池区,炉料应适当减低点配比。

还有一种调整方法是:投料次数增多,采用少量多次投料法,因为投料量少,也可提高一些透气性,使电极伸入。

如果在停炉检修或避开负荷高峰后进行升炉,为了增加炉料电阻,也可以采用明 孤烧一炉,把粉末多的原料烧光,然后把冷炉料投入,也可以增加炉料电阻,使电极伸

入。调整炉料的方法应与合理的操作方法结合起来,才能收到良好的效果。

二、副石灰调炉操作

在电石生产操作过程中,除了采用上述调整炉料电阻的方法来调整电炉外,有时

还采用单加石灰的方法来调整电炉。

在操作过程中,往往会出现出料困难的现象,此刻在炉内投入适量的副石灰,就能使电石出来。

出现这种现象,可能有两种情况。一种是炉内配比太高,电石质量太高,粘度大,

这时加入一些副石灰是有好处的,但要适量。另一种原因是电极下不去,造成炉内热损失大,这时候加入适量副石灰,断绝其电极周围的部分支路电流,使电极插下去,下一炉出断炉的情况会有好转。

当三相不通的时候,或者是电石出不来的时候,加些副石灰,能使三相畅通,但这种方法不是根本的方法,三相不通的根本原因是炉温不高。

还有一种情况,本来电石质量不高,加副石灰后,反而高产优质了。这有两个原因,一个是配比太低,不能生产高质量电石,另一个原因是电极在上面,造成下面的炉温低,因此质量不高,此时加入适量的副石灰,切断支路电流,电极下去,电弧对半成品及炉底的高级电石起作用,出来的电石质量当然会高。但出炉后就应该采取别的措施(如干烧等)以保证以后电炉恢复正常。

如果炉子很稳定,料层结构良好,原料粒度也稳定,此时发现出来的电石少了点,就轻易加副石灰,对炉子是没有好处的。前面讲过,要炉子运行正常,其根本要求是保持高炉温,使高质量电石连续形成,这才是三相电极之间真正连通了。有的小容量电石炉加副石灰太多,太频繁,而三相电极经常不通。近几年来,由于采取了提高电流电压比,缩小原料粒度等等措施后,电极能适当插下去,进行闭弧操作,电石质量提高了,炉温高了。这时候不加副石灰,三相照样畅通。这就证明,采用了根本的措施,提高炉温,对电石炉的正常运行才是真正有益处的。

加入过量的副石灰,会导致破坏正常良好的料层,稀释了电石,使熔池内半成品减少,出炉后电极容易下去,但加料后熔炼一段时间,生料下落,电石上涨,电极很快会上升,电石稀薄后,易在电极四周结硬块,增加支路电流,电极会很快升上来,反而造成电极不下。

总之,在电石生产过程中,我们不能过量地使用副石灰。但当电炉发生不正常情

况时(如电石质量过高,电极上浮严重等)结合其它方法,使用适量的副石灰,也可以

收到较好的效果,也是一个调整电炉的方法!