雪鹰领主手游礼包集合:加强设备管理 推进矿井安全高效1

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/20 12:52:03
桥矿自2006年10月1日投产以来,在集团公司的正确领导下,在有关部门及兄弟矿井的大力支持下,我们认真贯彻落实集团公司“发展先进生产力,保护生命、保护资源、保护环境”发展理念,全面加强设备管理,提高开机率。2007年1.5个工作面,安全出煤681万吨。今年1~6月份生产原煤604万吨,其中1111(3)工作面1~6月份出煤301万吨,矿井安全生产形势稳定。
    一、主要做法
我们认为,一个特大型现代化矿井,影响开机率的因素很多。我们主要从设备管理因素分析并结合矿井实际入手,积极采取措施,加强设备管理,提高开机率。
    (一)把好设备选型关。我们认为“先进、适用、集成、经济”这一技术原则,不仅适用于设计、技术方案,同样适用于设备选型配套。为此,我们积极参与设备配套选型,从源头上保证了设备选型科学合理。
    工作面三机配套合理,能力匹配,没有出现功能性、功率性浪费。在全煤行业首次使用西门子S7-300系列PLC,对泵站、工作面三机集中控制,自动化程度高、故障率低。选用了DGY-60电缆拖挂单轨吊,有效解决了电缆及管路布置问题。在集团公司首次使用顺槽皮带机自动卷带和涨紧装置,并实现远程控制,告别了传统的人工卷带做法。根据1111(3)工作面走向长、煤层厚的特点,选用了久益公司生产的7LS6型大功率采煤机,电液控液压支架,动作速度快,移架安全,操作简单,维护方便。
    选用这些设备,降低了劳动强度,节省了时间,加快了回采速度,促进了开机率的提高。
    (二)开展自主创新。原来的支架液压系统比较娇气,易受污染,人工加油配比费时费力。为此,我们开展了技术攻关,实现了自动加油、乳化液自动配比,保证配比浓度(3%~5%),大幅度减少了液压元件及管路损坏,延长了支架使用寿命,乳化油消耗量由过去的一个工作面每月9吨以上降低到4吨以下。实现给水电磁阀自动控制,乳化泵自动加停液,泵站无人值守。这项技术在全国首次使用。
    研制了高精度大流量反冲洗过滤器(25μm,1000L/min)和软化水处理装置,确保了电磁阀的高清洁度供液,降低了电磁阀的损坏率,彻底告别了过去用桶装纯净水给水的历史。一个工作面仅纯净水一项就节省100万元以上,节省电磁阀费用500万元左右。目前,这两项技术已成为集团公司电液控支架使用的配套标准。
    我们还改进了久益采煤机的先导启动回路,彻底解决了先导启动回路二极管易击穿的难题。修改了AB公司PLC程序,增加3个急停输入点程序,彻底解决了因皮带突然停车造成漫煤眼事故的发生。
    我们认真分析、总结了750型煤机147节距齿轨轮和齿条磨损严重的原因,对德国艾柯夫公司提出了改进意见,对此艾柯夫公司进行了重新设计和生产,使煤机使用效果更好。
    在1115(1)工作面,我们进行了充填支架侧护板装置、后模板箱体结构等多项革新,为加快充填提供了有力保证。目前正在改进和完善充填泵,以保证充填速度与重型工作面生产能力匹配。
    在今年7月10日召开的我矿自主创新大会上,130多项技术革新成果受到表彰。
    (三)严格现场管理。矿井投产以来,没有发生重特大设备事故,设备完好率保持在95%以上。
    ——规范行为,依制管理。系统、全面地规范了设备现场管理行为,操作人员对现场设备要做到“三懂”、“三会”,即懂结构、懂性能、懂原理,会操作、会维护、会修理。班前会上重点强调设备操作行为规范。
    ——包机到人,专责管理。成立现场包机小组,对现场重点设备、关键机组实行特护管理。对包机目标定量考核,并与工资挂钩。
    ——加强检修,动态管理。实行专业服务承诺制,要求专业技术人员“四到现场”,即设备管理到现场、设备检查到现场、设备工作协调到现场、设备问题处理到现场。
    设备周期性检修和强制性检修相结合。为了节电,每天上午9:00~12:00进行设备检修,重点检修综采机电设备及煤流系统,确保正常运转;每月安排一次8小时全矿强制性大检修,发现问题及时解决。
    强化技术资料和配品备件管理,为设备检修提供支持。建立采掘工作面关键设备事故台帐,定期总结分析。
    (四)重视正规循环,保证系统畅通。我们加大了煤流系统的管理力度,要求三班有队领导现场跟班。对于选煤厂系统,虽然划出去了,但是分工不分家,加强与选煤厂沟通,主动搞好服务,积极提供人力、物力、财力支持。今年以来,共有200多人(次),帮助选煤厂解决问题,避免了矿井生产受到影响。
    (五)健全制度保障。一是矿成立了机电设备管理领导小组,负责全矿设备管理工作,并明确了有关部门的具体责任;二是明确各单位主要负责人是本单位设备管理的第一责任者,负责管好、用好、保养好机电设备。三是建立了设备专人管理制度,所有设备均实行专人管理,责任到人。四是出台了《顾桥矿机电设备管理办法》、《顾桥矿采掘设备使用管理暂行规定》、《顾桥矿乳化液管理办法》等制度,分专业对设备管理作出了明确要求,为设备管理提供了制度保障。
    (六)提高队伍素质。顾桥矿装备水平先进,设备技术含量高,必须有高素质的职工队伍才能驾驭。我们采取多种途径来提高人员素质。目前全矿机电工686人,占职工总数22.7%;大学生180人,占职工总数6%。
    一是针对矿装备的特点,由机电口自编教材,分工种、分岗位对职工进行技能培训,重点讲解设备的操作知识和故障处理方法。班队长由机电副总以上领导每月集中授课一次。主要设备操作、维修人员必须经过矿培训,持证上岗。
    二是重视发挥技术大拿的作用,让技术大拿带徒弟、结对子。
    三是通过派出去、请进来的方式,安排技术人员到兄弟矿井或厂家学习,邀请厂方人员及专家来矿授课,培训人员。在电液控自动化系统方面,我们组织多批共50多人次前往晋城、寺河、北京天玛学习,回来后再由他们培训其他人员。
    四是设备安装、调试时,技术和管理人员提前介入,详细了解设备各个环节的功能及各种故障的处理方法,为下一步生产奠定基础。大学生们悟性好、上手快,安排到生产一线,学习掌握先进设备的操作技能。一批大学生和技术大拿已能独立地处理进口设备故障,成为技术骨干。两个综采队现有大学生40名,其中9人已走上班队管理岗位。
    (七)建立激励机制。利用激励机制,鼓励职工长本事,提素质,更好地驾驭先进设备。一是规定综采工作面上一班交班时机电设备不能保证完好,产量计入下一班。二是实行工资系数倾斜,主要机电工工资拿采煤工1~1.2倍的系数。三是通过选拔考核公示,机电技术大拿享受技师待遇,享受特殊津贴和自助餐待遇。四对自主创新项目完成人实行重奖,享有评先、提拔、进修等优先权利。
    二、三点体会
    顾桥矿当年投产当年达产并超产,实现了安全高效的目标,充分体现了集团公司“一先进三保护”发展理念,核心灵魂就是自主创新。在生产实践过程中,我们深刻体会到:
    (一)选好管好用好机电设备、提高开机率,发挥第一生产力的优势是前提。“安全和生产的矛盾统一于先进生产力,用发展先进生产力的办法加以解决”,而技术创新就是解决困难的最好办法。“自主创新的原始动力来自于生产活动中的现实问题”,在生产过程中,我们把遇到的最实际、最迫切、最难的问题,作为攻关的课题,开展技术攻关。如乳化液自动配比技术,给水电磁阀自动控制技术,软化水处理装置,单轨吊的使用以及沿空留巷、Y型通风工作面工艺、设备改进等等,都是在实际生产过程中发现存在问题,通过创新取得的成果。这些技术创新成果不仅节省了时间,节约了费用,还有力地保证了安全生产,充分发挥了生产能力,真正体现了“技术是第一生产力”。
    (二)管好用好机电设备、提高开机率,利用先进企业文化的影响是灵魂。企业管理需要用先进制度来规范和约束人的行为,但往往还不能完全到位,而先进的企业文化却不一样,它往往能触及到人的灵魂深处,使职工从内心忠诚企业,并把这种忠诚变成自觉行为。有句话叫“制度管人糊弄人,人管人累死人,文化管人才能管到魂”,说的就是这个道理。集团公司这几年大发展成果和“一切为了发展,一切为了职工”等先进企业文化建设,对职工产生了深远的影响。这次1113(3)工作面抢险成功,我们深有体会。工作面由于顶板突然来压,支架全被压死、压散,平衡千斤顶大批断裂,加上出水量大,冒顶、片帮严重,工作面十分危险。对此,集团公司高度重视,生产部领导亲自跟班、盯班。为了加快抢险速度,人工卧底抵车后,支架卧底矿上决定放小炮,工人们怕放炮崩坏了支架、链板机等设备,主动要求人工卧底,他们在狭小的空间内趴在水里、躺在水里用钎子一点一点掏,很多人连续奋战几十个小时都不上井,手也磨破了,脚也泡烂了,工人们从内心把爱惜设备、保护设备当成了自己家的事。这种场面,工人们确实可敬可爱。这正是集团公司先进企业文化影响力的生动体现。
    (三)管好用好机电设备、提高开机率,培养优秀机电人才是保障。人是管好用好机电设备最重要的因素,制度执行落实,设备检修、维护、操作都要靠人。设备选型后,我们立即组织大批技术人员和管理人员到兄弟矿井及厂家学习,同时参与设备安装调试,及时开班培训,采取激励措施促进职工学技术。“用人所长,越用越长”,目前一大批优秀机电人员已经走上了关键技术和管理岗位,为管好用好设备提供了有力的支撑。
    以上是我矿的一些做法及体会,与兄弟矿井相比,我们在机电设备管理方面还存在较大差距与不足。今后,我们进一步贯彻落实集团公司“充分发挥生产能力,充分发桥矿自2006年10月1日投产以来,在集团公司的正确领导下,在有关部门及兄弟矿井的大力支持下,我们认真贯彻落实集团公司“发展先进生产力,保护生命、保护资源、保护环境”发展理念,全面加强设备管理,提高开机率。2007年1.5个工作面,安全出煤681万吨。今年1~6月份生产原煤604万吨,其中1111(3)工作面1~6月份出煤301万吨,矿井安全生产形势稳定。
    一、主要做法
我们认为,一个特大型现代化矿井,影响开机率的因素很多。我们主要从设备管理因素分析并结合矿井实际入手,积极采取措施,加强设备管理,提高开机率。
    (一)把好设备选型关。我们认为“先进、适用、集成、经济”这一技术原则,不仅适用于设计、技术方案,同样适用于设备选型配套。为此,我们积极参与设备配套选型,从源头上保证了设备选型科学合理。
    工作面三机配套合理,能力匹配,没有出现功能性、功率性浪费。在全煤行业首次使用西门子S7-300系列PLC,对泵站、工作面三机集中控制,自动化程度高、故障率低。选用了DGY-60电缆拖挂单轨吊,有效解决了电缆及管路布置问题。在集团公司首次使用顺槽皮带机自动卷带和涨紧装置,并实现远程控制,告别了传统的人工卷带做法。根据1111(3)工作面走向长、煤层厚的特点,选用了久益公司生产的7LS6型大功率采煤机,电液控液压支架,动作速度快,移架安全,操作简单,维护方便。
    选用这些设备,降低了劳动强度,节省了时间,加快了回采速度,促进了开机率的提高。
    (二)开展自主创新。原来的支架液压系统比较娇气,易受污染,人工加油配比费时费力。为此,我们开展了技术攻关,实现了自动加油、乳化液自动配比,保证配比浓度(3%~5%),大幅度减少了液压元件及管路损坏,延长了支架使用寿命,乳化油消耗量由过去的一个工作面每月9吨以上降低到4吨以下。实现给水电磁阀自动控制,乳化泵自动加停液,泵站无人值守。这项技术在全国首次使用。
    研制了高精度大流量反冲洗过滤器(25μm,1000L/min)和软化水处理装置,确保了电磁阀的高清洁度供液,降低了电磁阀的损坏率,彻底告别了过去用桶装纯净水给水的历史。一个工作面仅纯净水一项就节省100万元以上,节省电磁阀费用500万元左右。目前,这两项技术已成为集团公司电液控支架使用的配套标准。
    我们还改进了久益采煤机的先导启动回路,彻底解决了先导启动回路二极管易击穿的难题。修改了AB公司PLC程序,增加3个急停输入点程序,彻底解决了因皮带突然停车造成漫煤眼事故的发生。
    我们认真分析、总结了750型煤机147节距齿轨轮和齿条磨损严重的原因,对德国艾柯夫公司提出了改进意见,对此艾柯夫公司进行了重新设计和生产,使煤机使用效果更好。
    在1115(1)工作面,我们进行了充填支架侧护板装置、后模板箱体结构等多项革新,为加快充填提供了有力保证。目前正在改进和完善充填泵,以保证充填速度与重型工作面生产能力匹配。
    在今年7月10日召开的我矿自主创新大会上,130多项技术革新成果受到表彰。
    (三)严格现场管理。矿井投产以来,没有发生重特大设备事故,设备完好率保持在95%以上。
    ——规范行为,依制管理。系统、全面地规范了设备现场管理行为,操作人员对现场设备要做到“三懂”、“三会”,即懂结构、懂性能、懂原理,会操作、会维护、会修理。班前会上重点强调设备操作行为规范。
    ——包机到人,专责管理。成立现场包机小组,对现场重点设备、关键机组实行特护管理。对包机目标定量考核,并与工资挂钩。
    ——加强检修,动态管理。实行专业服务承诺制,要求专业技术人员“四到现场”,即设备管理到现场、设备检查到现场、设备工作协调到现场、设备问题处理到现场。
    设备周期性检修和强制性检修相结合。为了节电,每天上午9:00~12:00进行设备检修,重点检修综采机电设备及煤流系统,确保正常运转;每月安排一次8小时全矿强制性大检修,发现问题及时解决。
    强化技术资料和配品备件管理,为设备检修提供支持。建立采掘工作面关键设备事故台帐,定期总结分析。
    (四)重视正规循环,保证系统畅通。我们加大了煤流系统的管理力度,要求三班有队领导现场跟班。对于选煤厂系统,虽然划出去了,但是分工不分家,加强与选煤厂沟通,主动搞好服务,积极提供人力、物力、财力支持。今年以来,共有200多人(次),帮助选煤厂解决问题,避免了矿井生产受到影响。
    (五)健全制度保障。一是矿成立了机电设备管理领导小组,负责全矿设备管理工作,并明确了有关部门的具体责任;二是明确各单位主要负责人是本单位设备管理的第一责任者,负责管好、用好、保养好机电设备。三是建立了设备专人管理制度,所有设备均实行专人管理,责任到人。四是出台了《顾桥矿机电设备管理办法》、《顾桥矿采掘设备使用管理暂行规定》、《顾桥矿乳化液管理办法》等制度,分专业对设备管理作出了明确要求,为设备管理提供了制度保障。
    (六)提高队伍素质。顾桥矿装备水平先进,设备技术含量高,必须有高素质的职工队伍才能驾驭。我们采取多种途径来提高人员素质。目前全矿机电工686人,占职工总数22.7%;大学生180人,占职工总数6%。
    一是针对矿装备的特点,由机电口自编教材,分工种、分岗位对职工进行技能培训,重点讲解设备的操作知识和故障处理方法。班队长由机电副总以上领导每月集中授课一次。主要设备操作、维修人员必须经过矿培训,持证上岗。
    二是重视发挥技术大拿的作用,让技术大拿带徒弟、结对子。
    三是通过派出去、请进来的方式,安排技术人员到兄弟矿井或厂家学习,邀请厂方人员及专家来矿授课,培训人员。在电液控自动化系统方面,我们组织多批共50多人次前往晋城、寺河、北京天玛学习,回来后再由他们培训其他人员。
    四是设备安装、调试时,技术和管理人员提前介入,详细了解设备各个环节的功能及各种故障的处理方法,为下一步生产奠定基础。大学生们悟性好、上手快,安排到生产一线,学习掌握先进设备的操作技能。一批大学生和技术大拿已能独立地处理进口设备故障,成为技术骨干。两个综采队现有大学生40名,其中9人已走上班队管理岗位。
    (七)建立激励机制。利用激励机制,鼓励职工长本事,提素质,更好地驾驭先进设备。一是规定综采工作面上一班交班时机电设备不能保证完好,产量计入下一班。二是实行工资系数倾斜,主要机电工工资拿采煤工1~1.2倍的系数。三是通过选拔考核公示,机电技术大拿享受技师待遇,享受特殊津贴和自助餐待遇。四对自主创新项目完成人实行重奖,享有评先、提拔、进修等优先权利。
    二、三点体会
    顾桥矿当年投产当年达产并超产,实现了安全高效的目标,充分体现了集团公司“一先进三保护”发展理念,核心灵魂就是自主创新。在生产实践过程中,我们深刻体会到:
    (一)选好管好用好机电设备、提高开机率,发挥第一生产力的优势是前提。“安全和生产的矛盾统一于先进生产力,用发展先进生产力的办法加以解决”,而技术创新就是解决困难的最好办法。“自主创新的原始动力来自于生产活动中的现实问题”,在生产过程中,我们把遇到的最实际、最迫切、最难的问题,作为攻关的课题,开展技术攻关。如乳化液自动配比技术,给水电磁阀自动控制技术,软化水处理装置,单轨吊的使用以及沿空留巷、Y型通风工作面工艺、设备改进等等,都是在实际生产过程中发现存在问题,通过创新取得的成果。这些技术创新成果不仅节省了时间,节约了费用,还有力地保证了安全生产,充分发挥了生产能力,真正体现了“技术是第一生产力”。
    (二)管好用好机电设备、提高开机率,利用先进企业文化的影响是灵魂。企业管理需要用先进制度来规范和约束人的行为,但往往还不能完全到位,而先进的企业文化却不一样,它往往能触及到人的灵魂深处,使职工从内心忠诚企业,并把这种忠诚变成自觉行为。有句话叫“制度管人糊弄人,人管人累死人,文化管人才能管到魂”,说的就是这个道理。集团公司这几年大发展成果和“一切为了发展,一切为了职工”等先进企业文化建设,对职工产生了深远的影响。这次1113(3)工作面抢险成功,我们深有体会。工作面由于顶板突然来压,支架全被压死、压散,平衡千斤顶大批断裂,加上出水量大,冒顶、片帮严重,工作面十分危险。对此,集团公司高度重视,生产部领导亲自跟班、盯班。为了加快抢险速度,人工卧底抵车后,支架卧底矿上决定放小炮,工人们怕放炮崩坏了支架、链板机等设备,主动要求人工卧底,他们在狭小的空间内趴在水里、躺在水里用钎子一点一点掏,很多人连续奋战几十个小时都不上井,手也磨破了,脚也泡烂了,工人们从内心把爱惜设备、保护设备当成了自己家的事。这种场面,工人们确实可敬可爱。这正是集团公司先进企业文化影响力的生动体现。
    (三)管好用好机电设备、提高开机率,培养优秀机电人才是保障。人是管好用好机电设备最重要的因素,制度执行落实,设备检修、维护、操作都要靠人。设备选型后,我们立即组织大批技术人员和管理人员到兄弟矿井及厂家学习,同时参与设备安装调试,及时开班培训,采取激励措施促进职工学技术。“用人所长,越用越长”,目前一大批优秀机电人员已经走上了关键技术和管理岗位,为管好用好设备提供了有力的支撑。
    以上是我矿的一些做法及体会,与兄弟矿井相比,我们在机电设备管理方面还存在较大差距与不足。今后,我们进一步贯彻落实集团公司“充分发挥生产能力,桥矿自2006年10月1日投产以来,在集团公司的正确领导下,在有关部门及兄弟矿井的大力支持下,我们认真贯彻落实集团公司“发展先进生产力,保护生命、保护资源、保护环境”发展理念,全面加强设备管理,提高开机率。2007年1.5个工作面,安全出煤681万吨。今年1~6月份生产原煤604万吨,其中1111(3)工作面1~6月份出煤301万吨,矿井安全生产形势稳定。
    一、主要做法
我们认为,一个特大型现代化矿井,影响开机率的因素很多。我们主要从设备管理因素分析并结合矿井实际入手,积极采取措施,加强设备管理,提高开机率。
    (一)把好设备选型关。我们认为“先进、适用、集成、经济”这一技术原则,不仅适用于设计、技术方案,同样适用于设备选型配套。为此,我们积极参与设备配套选型,从源头上保证了设备选型科学合理。
    工作面三机配套合理,能力匹配,没有出现功能性、功率性浪费。在全煤行业首次使用西门子S7-300系列PLC,对泵站、工作面三机集中控制,自动化程度高、故障率低。选用了DGY-60电缆拖挂单轨吊,有效解决了电缆及管路布置问题。在集团公司首次使用顺槽皮带机自动卷带和涨紧装置,并实现远程控制,告别了传统的人工卷带做法。根据1111(3)工作面走向长、煤层厚的特点,选用了久益公司生产的7LS6型大功率采煤机,电液控液压支架,动作速度快,移架安全,操作简单,维护方便。
    选用这些设备,降低了劳动强度,节省了时间,加快了回采速度,促进了开机率的提高。
    (二)开展自主创新。原来的支架液压系统比较娇气,易受污染,人工加油配比费时费力。为此,我们开展了技术攻关,实现了自动加油、乳化液自动配比,保证配比浓度(3%~5%),大幅度减少了液压元件及管路损坏,延长了支架使用寿命,乳化油消耗量由过去的一个工作面每月9吨以上降低到4吨以下。实现给水电磁阀自动控制,乳化泵自动加停液,泵站无人值守。这项技术在全国首次使用。
    研制了高精度大流量反冲洗过滤器(25μm,1000L/min)和软化水处理装置,确保了电磁阀的高清洁度供液,降低了电磁阀的损坏率,彻底告别了过去用桶装纯净水给水的历史。一个工作面仅纯净水一项就节省100万元以上,节省电磁阀费用500万元左右。目前,这两项技术已成为集团公司电液控支架使用的配套标准。
    我们还改进了久益采煤机的先导启动回路,彻底解决了先导启动回路二极管易击穿的难题。修改了AB公司PLC程序,增加3个急停输入点程序,彻底解决了因皮带突然停车造成漫煤眼事故的发生。
    我们认真分析、总结了750型煤机147节距齿轨轮和齿条磨损严重的原因,对德国艾柯夫公司提出了改进意见,对此艾柯夫公司进行了重新设计和生产,使煤机使用效果更好。
    在1115(1)工作面,我们进行了充填支架侧护板装置、后模板箱体结构等多项革新,为加快充填提供了有力保证。目前正在改进和完善充填泵,以保证充填速度与重型工作面生产能力匹配。
    在今年7月10日召开的我矿自主创新大会上,130多项技术革新成果受到表彰。
    (三)严格现场管理。矿井投产以来,没有发生重特大设备事故,设备完好率保持在95%以上。
    ——规范行为,依制管理。系统、全面地规范了设备现场管理行为,操作人员对现场设备要做到“三懂”、“三会”,即懂结构、懂性能、懂原理,会操作、会维护、会修理。班前会上重点强调设备操作行为规范。
    ——包机到人,专责管理。成立现场包机小组,对现场重点设备、关键机组实行特护管理。对包机目标定量考核,并与工资挂钩。
    ——加强检修,动态管理。实行专业服务承诺制,要求专业技术人员“四到现场”,即设备管理到现场、设备检查到现场、设备工作协调到现场、设备问题处理到现场。
    设备周期性检修和强制性检修相结合。为了节电,每天上午9:00~12:00进行设备检修,重点检修综采机电设备及煤流系统,确保正常运转;每月安排一次8小时全矿强制性大检修,发现问题及时解决。
    强化技术资料和配品备件管理,为设备检修提供支持。建立采掘工作面关键设备事故台帐,定期总结分析。
    (四)重视正规循环,保证系统畅通。我们加大了煤流系统的管理力度,要求三班有队领导现场跟班。对于选煤厂系统,虽然划出去了,但是分工不分家,加强与选煤厂沟通,主动搞好服务,积极提供人力、物力、财力支持。今年以来,共有200多人(次),帮助选煤厂解决问题,避免了矿井生产受到影响。
    (五)健全制度保障。一是矿成立了机电设备管理领导小组,负责全矿设备管理工作,并明确了有关部门的具体责任;二是明确各单位主要负责人是本单位设备管理的第一责任者,负责管好、用好、保养好机电设备。三是建立了设备专人管理制度,所有设备均实行专人管理,责任到人。四是出台了《顾桥矿机电设备管理办法》、《顾桥矿采掘设备使用管理暂行规定》、《顾桥矿乳化液管理办法》等制度,分专业对设备管理作出了明确要求,为设备管理提供了制度保障。
    (六)提高队伍素质。顾桥矿装备水平先进,设备技术含量高,必须有高素质的职工队伍才能驾驭。我们采取多种途径来提高人员素质。目前全矿机电工686人,占职工总数22.7%;大学生180人,占职工总数6%。
    一是针对矿装备的特点,由机电口自编教材,分工种、分岗位对职工进行技能培训,重点讲解设备的操作知识和故障处理方法。班队长由机电副总以上领导每月集中授课一次。主要设备操作、维修人员必须经过矿培训,持证上岗。
    二是重视发挥技术大拿的作用,让技术大拿带徒弟、结对子。
    三是通过派出去、请进来的方式,安排技术人员到兄弟矿井或厂家学习,邀请厂方人员及专家来矿授课,培训人员。在电液控自动化系统方面,我们组织多批共50多人次前往晋城、寺河、北京天玛学习,回来后再由他们培训其他人员。
    四是设备安装、调试时,技术和管理人员提前介入,详细了解设备各个环节的功能及各种故障的处理方法,为下一步生产奠定基础。大学生们悟性好、上手快,安排到生产一线,学习掌握先进设备的操作技能。一批大学生和技术大拿已能独立地处理进口设备故障,成为技术骨干。两个综采队现有大学生40名,其中9人已走上班队管理岗位。
    (七)建立激励机制。利用激励机制,鼓励职工长本事,提素质,更好地驾驭先进设备。一是规定综采工作面上一班交班时机电设备不能保证完好,产量计入下一班。二是实行工资系数倾斜,主要机电工工资拿采煤工1~1.2倍的系数。三是通过选拔考核公示,机电技术大拿享受技师待遇,享受特殊津贴和自助餐待遇。四对自主创新项目完成人实行重奖,享有评先、提拔、进修等优先权利。
    二、三点体会
    顾桥矿当年投产当年达产并超产,实现了安全高效的目标,充分体现了集团公司“一先进三保护”发展理念,核心灵魂就是自主创新。在生产实践过程中,我们深刻体会到:
    (一)选好管好用好机电设备、提高开机率,发挥第一生产力的优势是前提。“安全和生产的矛盾统一于先进生产力,用发展先进生产力的办法加以解决”,而技术创新就是解决困难的最好办法。“自主创新的原始动力来自于生产活动中的现实问题”,在生产过程中,我们把遇到的最实际、最迫切、最难的问题,作为攻关的课题,开展技术攻关。如乳化液自动配比技术,给水电磁阀自动控制技术,软化水处理装置,单轨吊的使用以及沿空留巷、Y型通风工作面工艺、设备改进等等,都是在实际生产过程中发现存在问题,通过创新取得的成果。这些技术创新成果不仅节省了时间,节约了费用,还有力地保证了安全生产,充分发挥了生产能力,真正体现了“技术是第一生产力”。
    (二)管好用好机电设备、提高开机率,利用先进企业文化的影响是灵魂。企业管理需要用先进制度来规范和约束人的行为,但往往还不能完全到位,而先进的企业文化却不一样,它往往能触及到人的灵魂深处,使职工从内心忠诚企业,并把这种忠诚变成自觉行为。有句话叫“制度管人糊弄人,人管人累死人,文化管人才能管到魂”,说的就是这个道理。集团公司这几年大发展成果和“一切为了发展,一切为了职工”等先进企业文化建设,对职工产生了深远的影响。这次1113(3)工作面抢险成功,我们深有体会。工作面由于顶板突然来压,支架全被压死、压散,平衡千斤顶大批断裂,加上出水量大,冒顶、片帮严重,工作面十分危险。对此,集团公司高度重视,生产部领导亲自跟班、盯班。为了加快抢险速度,人工卧底抵车后,支架卧底矿上决定放小炮,工人们怕放炮崩坏了支架、链板机等设备,主动要求人工卧底,他们在狭小的空间内趴在水里、躺在水里用钎子一点一点掏,很多人连续奋战几十个小时都不上井,手也磨破了,脚也泡烂了,工人们从内心把爱惜设备、保护设备当成了自己家的事。这种场面,工人们确实可敬可爱。这正是集团公司先进企业文化影响力的生动体现。
    (三)管好用好机电设备、提高开机率,培养优秀机电人才是保障。人是管好用好机电设备最重要的因素,制度执行落实,设备检修、维护、操作都要靠人。设备选型后,我们立即组织大批技术人员和管理人员到兄弟矿井及厂家学习,同时参与设备安装调试,及时开班培训,采取激励措施促进职工学技术。“用人所长,越用越长”,目前一大批优秀机电人员已经走上了关键技术和管理岗位,为管好用好设备提供了有力的支撑。
    以上是我矿的一些做法及体会,与兄弟矿井相比,我们在机电设备管理方面还存在较大差距与不足。今后,我们进一步贯彻落实集团公司“充分发挥生产能力,充分发挥经济效益;高标准,重展期,增活力,严细实;技术要算帐,经营要调控,管理要创新”新三句话精神,在工作中不断学习、改进和完善。 充分发挥经济效益;高标准,重展期,增活力,严细实;技术要算帐,经营要调控,管理要创新”新三句话精神,在工作中不断学习、改进和完善。 挥经济效益;高标准,重展期,增活力,严细实;技术要算帐,经营要调控,管理要创新”新三句话精神,在工作中不断学习、改进和完善。