闽南语金包银歌词:设备改进见奇效

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 01:28:42
  一、油相管路改造;从前配置油相要用人工和叉车来搬运油桶,职工劳动强度大又有安全隐患,在搬运油桶时油桶和地面或溶解槽麽擦有可能产生火花,在搬运过程中又可能压到职工的脚。用管道泵送油料即减轻了职工的劳动强度又消除了隐患。
  在降低成本方面,过去倾倒油桶或多或少的油桶内都要有一些油料村留在有桶内。用管道泵送油料即减少了上述的浪费又能减少包装桶的费用,从而减低了乳化炸药的成本。
  用泵送油料还能使油相配比更加准确,乳化炸药质量更加稳定。
  二、地面制乳设备改进;自从地面制备作业区的地面制乳生产线生产以来,废乳的处理始终困扰着生产。废乳即影响环境又增加浪费。
  在从前地面制乳生产结束后,都要对水相泵、乳化器、一级螺杆泵进行清洗,每次都会产生几桶废乳,清洗水进入乳化器、和螺杆泵后又不能彻底清除,到下次生产还会有不合格的胶体出现。这样一起一停都会产生至少3桶的废乳(每桶20公斤一次下来就是60公斤),每月就的损失4000多元,一年下来就是好几万。经过改进,(1)只清洗水相管路,不再清洗乳化器和螺杆泵,把水相管路前端增加放水阀门,在此阀门前端再加一个水相给料阀门,清洗水相管路时把水相给料阀门关上清水就不能进入乳化器。(2)开始生产时控制水相流量,水相泵启动后在5—15秒之内控制水相的流量,使其从小到大逐步进入乳化器。通过实践达到了预期的效果。
  通过改进,现在每次生产废乳的排放量已接近零的效果。既杜绝浪费,又避免了废乳对环境的影响,降低了职工的劳动强度,改善了工作环境。
  三、地面制乳生产线油相设备改进;地面制乳生产线由于油相罐容积过小不能使设备连续生产,(油相罐容积只有0.5立方只能生产6吨乳胶基质)地面站在制备一罐油相,需要多人密切配合,将机油、柴油、乳化剂从容积170立升的包装桶中分别倒出,再用小桶一下下倒入油相罐中。本工序工作量很大,且每次都有不同程度的损耗,用时长。基于此,自行设计出上述储备罐。(灌容积1.76立方米可生产乳胶基质15吨左右)。
  这样,利用叉车提前把三种原料按比例倒入罐内,使用时开动搅拌器搅拌均匀,打开阀门,三合一的原料就会源源不断地流进油相罐。使生产能力有了很大的提高。造价低廉,实用性强的技术革新,充分弥补了设计的缺欠,也降低了职工的劳动强度,减少了不必要的浪费。
  四、水相制备灌进料口增加过滤;在生产过程中发现,在破碎过程中或多或少都有一些杂物进入水相制备灌中,杂物面积稍大一点就缠绕到水相搅拌器上,使搅拌器的电机过热,这时就要进行清灌,每次清灌都要浪费两吨左右的水相溶液(含硝酸铵1.66吨)而且还要给灌内降温职工才能下到灌里进行作业,浪费很大的时间影响生产。经过研究在水相制备灌进料口处加过滤装置。经过一周时间的反复试验自行设计,自行焊接的过滤装置完成,经使用达到了预期的效果。
  此次改进的成功大大减少了清灌的次数(从从前每月清灌一次减少到半年清灌一次)降低了浪费,对水相搅拌器没有了威胁,减少了职工的劳动强度,确保了安全生产的顺利进行。